Natação
Uma vez que o bodyboard não me diz nada, tenho aproveitado as idas à praia à hora do almoço para fazer uma horinha de natação numa piscina com ondas e tirar fotos ao ppl.
Uma vez que o bodyboard não me diz nada, tenho aproveitado as idas à praia à hora do almoço para fazer uma horinha de natação numa piscina com ondas e tirar fotos ao ppl.
… que ia estar hoje às 20h da tarde/noite a tomar banho na lagoa de Albufeira
Como todas as quartas feiras, hoje foi dia de BTT. Como eramos só 4, decidimos fazer uma volta diferente para aproveitar o magnifico fim de tarde. Levamos as bikes nos carros até à charneca e pedalamos até à lagoa de Albufeira.
Foi uma tarde para recordar, e um passeio para repetir.
Depois de termos tomado a decisão de tentar arranjar o nosso roomba antes de comprar um novo, lá mandei vir uma bateria nova e um par de rodas.
Chegaram ontem.
Instalei as rodas novas, corri o teste de diagnostico, e foi com um grande sorriso que vi que estava tudo bem. Fechei o roomba todo e deixei a bateria velha a carregar enquando fui almoçar.
Quando voltei do almoço, fui todo contente testar o roomba. Meti-o no chão, carreguei no clean e foi em choque que constatei que estava exactamente na mesma. Investiguei mais um bocado e cheguei à conclusão que era o “Body-Centered Circle-Dance”. As rodas rodavam em frente durante uns segundos depois invertiam o sentido, voltavam a andar para a frente e repetiam este movimento. Voltei a correr os diagnósticos. Sabia que ainda haviam 2 testes que estavam a falhar, o 4 e o 10. Comecei pelo 10, que era supostamente o culpado pelo problema.. Desmontei a roda da frente toda. Estava completamente entupida de cabelos e pelos. O sensor que detectava a rotação da roda da frente estava bloqueado pela quantidade de lixo. Limpei tudo e voltei a correr os testes. Continuava na mesma. Fui buscar o multimetro e comecei a verificar os fios dos sensores. Descobri que uma das fichas estava mal ligada. Depois de arranjar o problema voltei a correr o teste e desta vez passou ![]()
Testei o roomba mas o problema continuava. Só havia uma hipótese, o Wheel-Drop Check, que significa que o roomba acha que uma das rodas não está em contacto com o chão. Comecei a testar os sensores e os fios. Começei pela roda esquerda cujos fios tinham derretido. Quando estava a tentar encontrar um pedaço de fio ligado ao sensor para testar se estava partido acabei por arrancar os fios do sensor. Desta é que era, tinha pifado aquilo tudo. Pedi ao theo para ver se aquilo tinha solução ou tinha de comprar outro. Ao fim de 5min estava arranjado ![]()
Entretanto tinha testado os fios desse sensor e um deles estava pifado. Era aquele o culpado. Soldamos uns fios novos e corri novamente o teste. Passou! Meti o roomba no chão. Respirei fundo e carreguei no botão. Quando ele começa a andar em frente soltei um grito de alegria. Missão cumprida. 3 meses e pouco mais de 100 euros depois em peças, está como novo, e está para durar!!!!!!!
Hoje foi a segunda vez que experimentei, a primeira foi no inicio da semana.
Hoje as condições estiveram melhor.
Hoje apanhei 2 ondas.
Hoje fiquei quase 15min para voltar a “entrar”.
Hoje continuo a não achar grande piada à coisa.